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由于原钢板卷制中心筒运行二年后变形严重, 旋风分离器效率降低, 20 0 2年改为铸造中心筒, 吊挂方式、 内部直径和长度不变, 厚度16 m m , 材质z G 8 cr 26 N i4 M n 3N R e 。 20 0 5年8 月 在大修旋风分离器八卦顶时西侧中心筒掉落并破裂, 经查中心筒材质存在问题。 同年更换为相同材质、 尺寸的中心筒。20 11年4 月 运行337 4 5小时后发现存在如下问题:( 1)中心筒上部2/3周长左右出现明显波浪变形; 中心筒下移, 局部与炉墙上下缝隙约15厘米; 西侧中心筒尤为严重, 并发现三个支撑吊架已裸露在外面。( 2)西侧中心筒表面凹凸不平, 有明显磨损痕迹。 中心筒中间制造焊口出现不规则裂纹, 裂纹约占焊缝的30%, 其中*长裂纹160 舢; 中上部有一长150 岫, 宽8 0 岫的孔洞, 拉板裸露、 变形。( 3)东侧中心筒变形严重, 中心筒内缘椭圆度超标。 原直径1532咖, 经测量椭圆变形**1650 哪, *小14 8 0 岫。 表面凹凸不平。 有明显磨损痕迹。( 4 )旋风分离器分离效果差, 高温段过热器前积灰严重, 直径5m m 以上的灰渣也能经中心筒进入高温段过热器前部。( 5)电除尘一电厂飞灰可燃物含量平均16. 3%, **时达到20%以上。按照前述分析, 结合现有中心筒存在的问题, **对中心简进行改造。2中心筒制造、 安装和使用情况分析2. 1制造工艺中心筒是循环流化床锅炉关键部件。 是流化床锅炉的心脏,它正常运行的好坏直接影响循环倍率和锅炉效率的高低。 目前的中心筒按制作方式一般分为两种. 一种是用C r 25N i20 耐热不锈钢板卷制, 一种是用高铬镍等稀有金属材料铸造。 用钢板卷制的一般厚度在8 ~12m m 之间, 耐热性能较优良达到了使用要求,但其结构强度、 耐磨性能方面仍存在不足。 实际使用中筒体多会发生变形, 凹凸不平或者椭圆。
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